煙機是自動化領域中最復雜的機器之一,而香煙的生產速度又非常快。例如,軟包線的生產速度是360包/分鐘,由于生產速度很快且產品的包裝又非常軟,所以,在生產過程中有許多不合格品產生。及時發現不合格品并將其剔除是非常重要的,否則不合格品將會流到下一道工序并被包裝和裝箱。對于不合格品,盡管它不影響使用,但它會降低用戶的滿意度,用時也會削弱品牌價值和產品信譽度,而所有這些絕對是管理層所不愿意看到的。
包裝有三種類型軟包、硬包、條盒。由于軟包的外包裝比較軟,容易變形,所以檢測軟包是所有檢測中最難的。對于軟包,一個最主要的問題是表面破損,如圖所示:
對于煙包檢測,我們使用兩個視覺傳感器分別對煙包的前部、后部、左部、右部和頂部5個面進行圖像捕捉,然后用定位分析“軟傳感器”確定軟包的邊緣,根據確定邊緣后的實際位置來進行檢測任務。例如,對于頂部的圖像,我們采用諸如密度、特征值計數、模板匹配、測量等“軟傳感器”來實現檢測任務。檢測結果輸出到S7300PLC,該控制器進行編程來完成對剔除裝置的控制,輸出信號到執行系統-氣閥來剔除不合格品。
檢測內容:
商標打印,(是否漏印,方向是否正確,位置是否正確);
頂部小花,(是否漏印,方向是否正確,位置是否正確);
頂部和底部的內部包裝質量;
內包裝和外包裝的相關位置檢測等等。
經過在線調試后,我們獲得了滿意的結果。幾乎全部標記過不合格品被全部剔除。現在,實際的不合格率并不高,估計在1%或更低。在正常生產過程中,每秒可生產6包煙,以每天12小時生產計算,每天可生產約265000包,所以說每天的不合格品數量還是比較高。
應用該系統可保證不合格品不流入市場,這樣就可以提升產品等級,用戶的滿意度和潛在的品牌價值,當然也可以降低回收的費用。該項目成功應用后,我們有理由期待機器視覺在煙草行業有更多的應用。
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